(接機械工程師的我這些年踩過的坑---第3篇中) + B: _, Q3 O- ]0 P; n$ d
2018年11月3號,所有零部件均備齊,總裝開始。比原計劃推遲了2個月(砂輪箱搞的)。而裝配又花費了比計劃長一倍的時間才完成。主要因為沒在電腦里將全部零件先組裝一遍,導致裝配時有干涉情況。于是邊裝邊改,直到年底。
1 B( O* d) ]/ q0 w在總裝完畢后的接電調試期間,老總巡視車間詢問進展。整個研制期間,他共催我兩次。都很藝術,方式委婉。老總年青時在磨床大廠里歷練多年。對待人和事的判斷相當了得?赡芸次以诳傃b結束后,因長期加班,有些疲憊,加上天寒夜早,加班減少。他以慰問辛勞肯定成績切入,并詢問是否需要外請專家幫忙(總裝后的調試主要由我獨自摸索),最后暗示我再加把勁,爭取在春節前結束戰斗。現在想來似乎是覺察了19年的嚴峻形勢和危機。 ! O- r3 {2 Z8 k4 C: W
老總的意思我的明白。我答應該不久就能搞定。(這話說的快成笑話了,慚愧!)。他拍了拍我的肩,詢問了我的家庭有沒有困難后就離開了。(實際可能想問我家里有沒有扯我后腿的)。
. S, p! d, g ?# U4 _5 b+ ^當初的試磨結果還OK(接近了圖紙要求)。若拿常規磨床標準看,早過關了。可距離目標精度還有差距。從尺寸誤差5微米提高到3微米,從粗糙度Ra0.2提高到Ra0.1,表面上看,相差毫厘,實則千里之遙。
: b) g+ W& B9 @; T. o/ @+ j. G+ N眾所周知,數控端面外圓磨床通常有兩種結構形式。一種是直進式,調斜磨頭,沿著垂直工件軸線的方向進給。一種是斜進式,磨頭沿著傾斜工件軸線進給。兩者各有利弊。前者控制簡單,但剛性略差,用起來也有局限性。我們采用的是斜進式,剛性強,但控制復雜,砂輪端面的修整需要兩軸擬合完成。這綜合考驗了砂輪箱,導軌,絲杠,系統控制等多方面精度。而初步顯示的結果主要是砂輪修整的不理想。小組開會討論,大家都沒有懷疑是砂輪箱的問題。初步判斷是導軌爬行和兩個坐標軸擬合不好的緣故。爬行的問題很快得到驗證,但奇怪的是只有工作臺方向爬,砂輪進給軸則非常好。兩個方向的導軌都采用進口貼塑,但效果差距巨大。這是咋搞的?往往找出原因是最難的。太多的因素要排查。幾番折騰后發現不是導軌刮研的問題,(實際導軌刮研的非常好,一米長度用光學準直儀測量,誤差不超2微)。后來更換了導軌油,改善了但還有。之后懷疑過絲杠,系統。這就回到前面說的減低配置,雖然看似降低投資風險,但會導致研發進展放慢,成本和風險都上升。 , W6 Y; ]5 h/ `
懷疑導致巨大的浪費。懷疑自我乃國人的通病。如果開始就用西門子的系統,THK的絲杠,SKF的軸承等等,成本會飆升,但會把問題簡化很多。從時間成本上講,我會傾向前期多投入。大家是否認同? ' ^* f9 q$ | f3 f
限于篇幅和時間,不再將研制過程一一贅述。 日后,將抽空把這次研制的收獲仔細整理,分成幾個小的主題與大家探討。相信在減低振動、導軌爬行、修整砂輪、系統調試、編程、熱變形控制等方面都有很多可談之處。
0 o* C8 F/ e% }' O8 K# s把過往的日志一回顧,就發現這個項目之所以慢,之所以屢屢受挫,原因(不少于10個)最主要有三個。
0 p% p$ B: d [2 z! k! D第一:研發立項時,自不量力,沒有充分估計研發的難度。一般講,對于小型研發團隊,不能有超過20%的新東西(包括之前沒有用過的儀器部件等)。否則就會如前面講的,步子太大,就會扯蛋。10%是個合適的比例。 1 ~4 q* u- e4 E* y& f) d
第二:犯了想當然的錯誤。真大意了,自己沒有認真檢查關鍵零部件的細節。導致我們不停的拆了裝,裝了不行又拆。記錄一共拆裝了14次砂輪箱,一度讓我懷疑自己改錯了方案,最后發現錯不在設計,而在砂輪主軸的一個細節的磨加工上。(我不能埋怨隊友,根本講是我忽視了零件的細節檢測而埋了雷)。
( [, g" t3 X4 L; u% w" l) I第三:畫蛇添足自添堵。把復雜的搞簡單,是本事。把簡單搞復雜,是作孽!盲目自信,改了砂輪箱設計,增加了工藝難度。裝配后又沒有單獨測試,提早發覺問題。直接導致整個機床從導軌,砂輪箱,冷卻系統,潤滑系統,控制系統,傳動系統,一直到液壓系統,我們都平均拆裝了兩三遍以上。從開始的自信發展到了懷疑一切,耽誤了很多時間。 : }' Z9 E" v: G# s# P
難,真的好難,不難才怪。感覺就像是一個小學生(五六年級)硬要去解決初高中問題,確實勉為其難。幸好我的兩個習慣幫助了我。一個是愛鉆研,不懂就問,問自己,問他人(這方面團隊成員都給過我啟發和幫助),問前輩(指查閱資料),思考后做個初步判斷,后期去試驗驗證。另一個是有總結反思的習慣。常備三個小本。一個記日記。今天做了啥。一個本記收獲。經驗、技能、知識等方面,包括悟出的哲理。還有一個草繪本,寫寫畫畫一些異想天開的想法。一般,我下班前寫工作總結和收獲。睡前寫日記。起床后就愛胡思亂想寫寫畫畫。 7 L2 E! l* y2 l6 l" N
這兩個習慣幫我看到研制期間的進步,雖然緩慢,但在積累,使得我能帶領團隊堅持到最后。沒經歷過的想象不到,那段在坑里的歲月是怎樣的煎熬。全廠上下都看著你,一次次實驗,一次次失敗,結果時好時壞,不可預測。一個個月的拖延,老總終于沉不住氣了。 8 D4 J5 Y; o( R8 o- L
記得第二次催我是項目進行快一年了。外部形勢壓力陡增,影響了整個行業。手頭訂單殆盡,而項目進展的像個烏龜。當時,經過長時間的的改進,磨床的精度可以滿足客戶圖紙的要求,老總希望趕緊收尾,不惜以低價格出手。而我拒絕了。半途而廢我可不干。他跟我兜了底,如果不賣,不久就要彈盡糧絕。我沒說話。我后來去了他的辦公室,我們談了多久記不清了,但他不停的抽煙,(差點沒把我熏暈)煙缸里滿是煙頭。談判進入了僵局。
+ H+ \' h. H5 R4 v& k1 ~; O顯然,他了解我的個性。三天后做出了一個讓步。他懇請我先暫停一下,先將一個再談的項目拿下。這是個柴油發動機油嘴專機改造的項目。其實就是要解決一個在線測量油嘴孔深,根據孔深來確定端面磨削量的問題。經調查,這種量儀可以買到,價格要3萬多。加上數控改造的費用,客戶接受不了。為了拿下項目,我用時三天設計了一套裝置,解決了測量問題,成本很低。測量精度雖不高(只有0.01)但夠用了。最終順利的拿下了訂單。一共先后改了6臺這種專機,解了燃眉之急。雖然那次中斷了一個多月,但獲益匪淺,不僅是爭取到了可以繼續研制的機會,更關鍵的是提振了全廠的士氣(長期打敗仗的后果)。老總的眼中又透出了希望。 # \! I9 _. [) z4 n
這個項目的進展很像西游記那個神話故事,注定要經歷九九八十一難才能取得真經。我更像那個唐僧,本領不濟但耐力還成,再苦再難也要堅持西行。幾次掉進無底洞,也有心灰意冷(差點被妖精吃了),幸好有隊友相救。在此感謝,感激,感恩。 # a0 G% w4 [7 }3 ~* G
盼到了黎明。還是年過六旬的老鉗工和機加工達人立了大功,發現了砂輪箱主軸的一處細節有問題。終得撥云見青日,現了轉機。(在下篇中,咱講講這個因想當然而差點坑死人的坑)
- @) {" k l/ w% c0 Q8 W關鍵問題找到了,解決就容易多了。不久后,兩臺機床改造完成。經各項測試和試磨均告成功;具_到了最初的攻關目標。舉幾個精度參數說明:工件是齒輪泵用的齒輪軸,20CrMnTi表面滲碳淬火,HRC58-62。選用100粒度剛玉砂輪,每15件一次修正,粗糙度平均為Ra0.086(端面和外圓都是),軸徑圓度0.55微米(德國馬爾圓度儀測得),尺寸分散度在1.5微米左右。齒輪端面平面度和跳動均小于2微米,齒輪厚度尺寸分散度穩定在3微米內。砂輪恒線速,誤差不超過2%。磨削節拍75秒一件(這點比不過日系品牌)。磨頭重復15次的定位精度不到1微米,無點切,可實現微米進給。 ! @# K5 g" a- W5 D0 { d# h2 J2 u
金秋十月,本該是個收獲的季節。怎耐這個寶貝生不逢時。烟18個月后誕生在了行業的三九寒冬。 , h9 {+ O7 ^/ l7 B: b
(先到這吧,夠長了,感謝)
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