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走心數車上加工一批軸,以前經常加工的。很簡單的東西。8毫米外徑的軸,軸向有個M3*8的內螺紋。加工工序是先拿1.0中心鉆打個定位孔,然后用2.5鉆頭打個12深的孔,最后拿絲錐直接攻牙進去就好了。可這次出現麻煩了。加工出來的螺紋竟然是喇叭口的。孔口明顯就大,螺紋規止不住。看了絲錐的中心高度,OK。看了鉆頭打孔深度和位置,也好的啊。2.459的通規好的,2.599的止規也好的。奇怪了撒。于是換鉆頭,換絲錐,換中心鉆。新的, OSG的,NACHI的,YAMAWA的。不行啊,還是喇叭口的。調節刀具補償,斷了一根絲錐斷了一根鉆頭。還是不好。以前幾分鐘就搞定的事情現在搞了一天都沒有辦法。急啊~~打到單動模式,程序一步一步走。走到中心鉆的時候,我一愣,當呼出中心鉆所在的12 號刀時,中心鉆刀架會向上升一點。什么原因撒,看程序,想了想,吐血~~這臺機床使用的是標準的四位刀號,程序中不知是怎么了,在呼出12好刀時直接是T12, 于是機床默認規則,將T12讀成T1212,而我想要的是沒有刀補T1200,于是12號刀補就這么來了,中心鉆就跟著動起來了。鉆頭打孔的時候就跟著這個錯誤的中心孔鉆了進去,盡管孔徑正確,但是絲錐卻不認賬,進去的時候把孔口給攻大了。教訓啊,斷了絲錐鉆頭才發現是刀具呼出錯誤,淚奔啊,浪費了我N多個小時的調試,N多材料~ |
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