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油底殼拉伸件開裂問題

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1#
發表于 2016-3-14 10:05:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

$ y0 [( a, M- t& ]$ P9 U

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2#
發表于 2016-3-14 11:15:10 | 只看該作者
建議先仿真一下,速度應該很快,其次看一下坯料原件,是否存在微裂紋,最后檢查壓力機
' G$ z5 ^1 V2 n" h
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3#
發表于 2016-3-14 11:34:01 | 只看該作者
阻力過大導致材料來不及流入凹模里。,降低壓邊力或長度方向的圓緣筋高度。

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4#
發表于 2016-3-14 12:46:19 | 只看該作者
這種成熟的拉伸件,設計出問題的概率不大,看一下材料及拉伸工藝。
) O, g) ^! X5 g是否拉伸的時候潤滑問題,換粘度稍大一點的潤滑油,拉伸前工件表面光潔度注意。
. o; \7 H! A: u% I& w8 j" a+ y如果以前沒問題,現在有問題了,那很可能是鋼板的質量不好了,晶粒過粗。
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5#
發表于 2016-3-14 20:42:22 | 只看該作者
油底殼采用的應該是普通碳鋼吧,那么感覺像是普通碳鋼的應力集中問題導致了斷裂。殘余應力去除不夠。3 y0 }+ W: ]7 D9 K/ Z1 v
應該跟工藝上的控制有關,溫度之類的?
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6#
 樓主| 發表于 2016-3-16 21:48:41 | 只看該作者
arkerjac 發表于 2016-3-14 11:15 3 U5 ?8 K2 M! t* o
建議先仿真一下,速度應該很快,其次看一下坯料原件,是否存在微裂紋,最后檢查壓力機

4 L6 k/ b5 e8 ^. ]畢業實習看到的,板子是用鞍鋼1.8mm的碳素結構鋼,厚度不是很均一,可能是原材料問題
2 V/ Z! ?& F, Z9 B  |
2 w$ o/ x+ ^! M9 S
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7#
 樓主| 發表于 2016-3-16 21:50:32 | 只看該作者
LIAOYAO 發表于 2016-3-14 11:34 $ n) s' M( p4 C- D
阻力過大導致材料來不及流入凹模里。,降低壓邊力或長度方向的圓緣筋高度。
( N& z2 B$ p! d
現場看到工人安裝模具是凸凹模間隙都是一點點試出來的,應該是間隙不均勻
0 T8 o& ^4 P# d' ]$ Z& O$ d. z7 O1 X) V7 ~3 z: l
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8#
 樓主| 發表于 2016-3-16 21:51:45 | 只看該作者
dongst 發表于 2016-3-14 12:46 ( j" X  \6 G" S
這種成熟的拉伸件,設計出問題的概率不大,看一下材料及拉伸工藝。
( V* F5 D5 _7 X) @是否拉伸的時候潤滑問題,換粘度稍大一 ...

2 V) l+ q/ j) O4 \) b拉深的時候刷有潤滑油了,粘度應該是偏低的,方便脫模,板子是用鞍鋼的
) o) W0 t1 Y) U$ p) w3 M! J  T
3 g9 N: h4 Z$ o
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9#
 樓主| 發表于 2016-3-16 21:52:31 | 只看該作者
liucaiyong 發表于 2016-3-14 20:42
1 h1 X+ {3 l: P' F油底殼采用的應該是普通碳鋼吧,那么感覺像是普通碳鋼的應力集中問題導致了斷裂。殘余應力去除不夠。
+ O* Z# N6 T6 e應該 ...

6 K6 L6 n, p/ J- A把鞍鋼的板子換成寶鋼的會不會好些, }! C- [- _' U" ^
( f/ n- l0 k# G3 ~6 C
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