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20CrMnTi碳氮共滲后硬度不夠---[請教]

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1#
發表于 2007-9-14 09:53:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司加工一批蝸桿,對方要求材料是20CrMnTi,棒材;原來的工藝是:下料、調質、機加工(留余量0.4~0.5直徑方向)、滲碳淬火、磨,在這個過程中,淬火后變形大(長徑比是20)熱處理采用的是冷校,最后加工完成后去測試,零件從齒形中部斷裂。現在更改工藝:下料、調質、機加工(留余量0.1~0.15直徑方向)、碳氮共滲、磨。我們要求的硬度是HRC56~62,現在處理完后僅有HRC48左右,根本達不到客戶的要求。請教各位前輩,這個工藝過程應該怎樣控制才能達到客戶要求的硬度

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2#
發表于 2007-9-14 10:51:59 | 只看該作者

Re: 20CrMnTi碳氮共滲后硬度不夠---[請教]

第1次;粗車、余量放的太多/ R) J( D+ i+ m2 e# k9 f
第2次;粗車、等溫淬火低溫回火--低溫碳氮共滲
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3#
 樓主| 發表于 2007-9-15 07:43:12 | 只看該作者

Re: 20CrMnTi碳氮共滲后硬度不夠---[請教]

樓上的大俠,我不是專業做熱處理的,能把過程說的詳細點嗎?謝謝!
7 |8 E- Y, G  ]7 b1 K要是我有時間到濟南多好,可以當面請教.
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4#
發表于 2007-9-18 18:39:56 | 只看該作者

Re: 20CrMnTi碳氮共滲后硬度不夠---[請教]

對于20CrMnTi滲碳處理后蝸桿部位發生斷裂,很有可能是因為淬火后形成了粗大的針狀馬氏體和網狀碳化物,造成表面脆性很高,在蝸桿齒部處形成較大的應力集中;在磨的過程中很容易在表面形成微裂紋;經過矯直時較大外力的作用,使得裂紋迅速擴展,應力釋放;導致最終斷裂。通常情況下在滲碳以后需要做金相檢測判斷滲碳層的情況,看是否需要進行正火來消除網狀碳化物等不好的組織。

( B6 w3 ]2 I. `1 m* T! v# {

對于進行碳氮共滲,硬度沒有達到要求,只有48左右,有一個可能就是在進行碳氮共滲后沒有進行較快冷卻,或者沒有直接進行淬火處理,導致碳氮大量逃逸,使得表面的碳氮濃度顯著降低;進行淬火得不到足量的馬氏體,使得硬度達不到要求。

$ K7 t. C0 ~) Z F5 D/ J' }

個人意見,僅供參考!

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5#
發表于 2007-9-18 19:19:06 | 只看該作者

Re: 20CrMnTi碳氮共滲后硬度不夠---[請教]

樓主您好!熱處理我不大懂,翻頁書給您看吧。書上說,能夠達到您的要求。

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6#
發表于 2007-9-23 08:10:17 | 只看該作者

Re: 20CrMnTi碳氮共滲后硬度不夠---[請教]

很可能是在進行碳氮處理后沒有及時進行淬火導致的硬度下降,按道理來說,只要合理進行碳氮共滲后的熱處理工藝,完全可以達到樓主的要求。
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7#
 樓主| 發表于 2008-5-29 13:35:20 | 只看該作者
現在我們是這樣進行的,先滲碳,待冷卻下來后在高頻,這樣問題就解決了.謝謝樓上各位大俠.
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8#
發表于 2013-6-2 11:38:37 | 只看該作者
20CrMnTi是可以達到該硬度的,主要取決于熱處理工藝及機工余量!
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9#
發表于 2013-7-16 22:40:22 | 只看該作者
20CrMnTi是專門的高級滲碳鋼,如果沒有操作失誤,不會硬度不夠。, D. M  u% h; K3 O, I

! {* b# R( Z8 F2 }+ C5 s至于碳氮共滲,20CrMnTi可能不是很適合滲氮。, P$ p4 e! B# P# c. v
; ]% [1 T% M) M7 e1 o4 [& D
另外,樓主上傳一個圖片就好了嘛,還要我們花7個威望去下載圖紙~~
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