空壓機的節(jié)能及運行維護[轉載], s' u; n" k @1 j
一、改造前的設備狀況
0 U1 M: F4 o& K. D$ n, J4 U 青島啤酒四廠有2臺20m3/min螺桿空壓機和2臺10m3/min螺桿空壓機,其工作原理是由一對相互平行嚙合的陰陽轉子在氣缸內轉動,使轉子齒槽之間的空氣不斷地產生周期性的容積變化,空氣則沿著轉子軸線由吸入側輸送至輸出側,實現螺桿空機的吸氣、空壓縮和排氣的全過程。 [& f q" ?" |% P
20m3/min螺桿空壓機的主電機額定功率為132kW,10m3/min螺桿空壓機的主電機額定功率為75kW,均為Y——△減壓啟動。原系統(tǒng)存在以下問題:①主電機雖然采用Y——△減壓啟動,但啟動電流仍很大,會影響電網的穩(wěn)定及其他用電設備的運行安全。②空壓機時常空載運行,屬非經濟運行,電能浪費嚴重。③工頻運行時噪聲很大。④工頻啟動對設備的沖擊較大,各部件如電磁閥的動作頻率高,所以設備維護費用相對高。* [- t9 Q% } i4 g, ^, S5 w
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二、變頻改造可行性分析
% V/ k. L+ d# @& ]$ R 1.節(jié)能
3 S2 H! X$ Y4 y O) i+ ? 由于啤酒四廠用氣負荷波動較大,而變頻控制系統(tǒng)可以比較準確地根據用氣系統(tǒng)的需求來控制空壓機的輸出,達到節(jié)約能源的目的。①變頻器的軟啟動功能,使空壓機的啟動電流小;②空壓機加載時,因供氣量的變化而改變電機轉速;③當用氣量極小時,導致空壓機卸載運行,變頻控制統(tǒng)的空壓機在空載狀態(tài)時電機能耗也大大降低(20m3/min空壓機低于30kW)。: O6 u/ S$ T& w+ A& c
經查變頻曲線表(由空壓機廠家提供變頻器的試驗數據表)得知,使用變頻器控制時,空壓機加載時的平均功率約為80kW,空載時約為30kW,根據2001年運行數據,年運行時間為8000多小時,加載比例為45%,T頻加載時的平均功率為113kW,空載時約為50k W,與工頻相比,變頻控制加載時節(jié)電量118800kW•h,節(jié)約電費77220元(每kW•h以0.65元計),空載時的年節(jié)電量88000 kW•h,節(jié)約電費57200元,共計134420元。20m3/min螺桿空壓機變頻改造費用約為15萬元,因此從理論上此改造是可行的。
1 g/ x4 q# ~0 \7 j s* R 2.降低維護成本: q% x5 r/ @/ F) W6 G( R+ [
采用變頻控制系統(tǒng),空壓機的軟啟動減少了對部分電氣部件和機械部件的沖擊。正常運轉時,轉速大部分時間低于額定轉速,降低了各類相關電磁閥和氣動元件的工作頻率,延長了零部件的使用壽命,減少了空壓機的維護費用。6 e2 B/ V; g7 |$ ]0 c* E
3.降低噪聲
- I- e' s& |6 x0 U. L 當排氣量減少時。電機運轉速度減慢,空壓機發(fā)出的噪聲比全速運行時的噪聲大大減少,改善了操作工的工作環(huán)境,有利于環(huán)保。
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: f+ ^& W9 ^8 z 三、改造措施及運行效果
( p# H2 w' e7 E4 }: y* o% J 根據原設備工況存在的問題,空壓機經變頻改造后應滿足以下要求:①電機變頻運行狀態(tài)保持氣罐出口壓力相對穩(wěn)定,上下波動0.1MPa;②為了系統(tǒng)運行的可靠性,系統(tǒng)應具有變頻和工頻兩套控制;③變頻控制系統(tǒng)應采取閉環(huán)控制方式;④為了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,一臺20m3/min螺桿空壓機運行在變頻方式,但兩臺空壓機可以相互進行變頻切換。⑤根據空壓機的轉距特性,應選用恒轉矩變頻器;⑥在用電氣量小的情況下,變頻器處于低頻運行時,應保證設備的正常潤滑。
9 c# I* }& F' r! X 根據要求,采用一套變頻控制系統(tǒng)(ABB ASC600型通用變頻器),通過切換裝置轉換控制2臺20m3/min螺桿空壓機(一臺變頻運行,另一臺可工頻運行)。控制回路仍采用原空壓機系統(tǒng)中的西門子S7-200型PLC控制,并在壓縮空氣總管路上安裝一只壓力變送器,輸出4~20mA信號反饋至變頻器,與壓力設定值進行比較,經PID運算輸出控制信號給變頻器的驅動回路,調節(jié)電機的轉速及幸壓機的加卸載,維持設定壓力的平衡,以達到恒壓供氣的目的。 8 S% q( I& D0 \8 p0 f K$ m
經過幾個月的實際運行和參數的多次修改,最終達到了滿意的控制效果。
: W+ c! Q- {- a4 G! ` 連續(xù)對6個月的耗電數據進行統(tǒng)計比較,節(jié)電率達28%以上,年節(jié)約電費20萬元以上,在不到一年的時間內即可收回投資。! w/ }3 x. E6 r
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四、問題及處理
/ A3 f4 Q; R( G: K* I0 R$ c9 `6 h 改造后的空壓機,運行兩年多曾出現如下問題。9 `: s! y4 U% K0 w7 T
1.電機的冷卻風翼經常斷裂1 ^* E7 J8 K+ S; Z( O `: s; \5 S
由于空壓機的電機功率為132kW,電機的冷卻風翼采用金屬材料,空壓機經變頻器改造后轉速經常變化。2 _" C5 x# P, W- X
雖然將變頻器的加減速時間在允許范圍內進行了延長,但仍經常發(fā)生風翼折斷的故障。為此,安裝一臺獨立的風扇對電機進行冷卻后,運轉正常,問題得以解決。& _* x+ h+ K6 F# N9 ?& B
2.空壓機油路系統(tǒng)過早出現積炭( l& d) c9 {3 [: n
改造后的空壓機平均轉速降低,使用一定時間以后,壓縮機的冷卻盤管及油分離器的內壁上形成積炭,造成其換熱器換熱效果明顯下降,出現排氣溫度高報警,造成頻繁停機,影響正常生產。于是選用空壓機廠家推薦的積炭清洗劑(每臺的清洗費用約600元),拆下冷卻盤管浸泡2h后(或通過專用泵循環(huán)30min),用清水沖凈,再用壓縮空氣吹干,更換新的油分離器芯,加入新的潤滑油,開機運轉后故障消除。 |