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求教20CrMnTi的熱處理

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1#
發(fā)表于 2014-8-19 11:07:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
          目前狀況:使用20CrMnTi材質(zhì)加工凸輪軸,精磨前滲碳處理(HRC58-60),預留磨量(單邊0.4mm),精加工后檢測硬度為HRC48-51.客戶要求達到HRC55以上。4 M6 S" h: _9 l. ~& F, X
      
2 s7 r6 w  ]! V' O+ Q  v+ S! R$ U         求教問題:是我們預留磨量太大還是滲碳層淺?有沒有其他好的辦法可以保證HRC硬度+ A' I  e8 t/ T9 L3 l

- a6 L! V( l9 a0 D1 ^          我們在石家莊附近,有能達到要去的熱處理廠可以合作試試。謝謝% |7 \( J- M8 ~) y6 F

8 b, |' m2 G1 n
( _0 _' t$ m2 X) V
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2#
發(fā)表于 2014-8-19 11:35:20 | 只看該作者
滲碳深度小了
4 _8 G$ [" }$ |9 e加工余大了
6 w6 O0 r9 Z- z就是這個結果

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3#
發(fā)表于 2014-8-19 12:00:03 | 只看該作者
本帖最后由 niufang2 于 2014-8-19 12:34 編輯
2 z' U: f4 Y0 D# }7 t
4 F4 c6 _6 d# `( k5 I/ S2 T磨余量大了,最多單邊0.1-0.15,是什么原因要這么大,是熱處理變形,還是重裝定位精度有問題,疑惑中,
  p$ `, B5 }7 u+ t8 {3 B5 ^6 i  _$ @. C. e, {. _
還有種辦法就是磨削后才軟氮化(低溫碳氮共滲),變形很小,如果能滿足你精度要求也不錯,硬度超過滲碳,滲透厚度也不錯,但事后不能磨削了,厚度不夠! h  D" E( U/ K9 V$ ]$ x+ l
/ o+ _$ `- Z9 K' Y( f5 q; o
還有種辦法是磨削后低溫離子滲氮,變形極小,應該能滿足你精度要求,硬度極大,但滲氮厚度只有0.25左右,! a: s1 P1 {% O. q' u

5 m; L) V( o  I2 k- [/ s碳氮共滲,或滲氮后尺寸都呈長大趨勢,可磨削尺寸減小0.004% E4 n5 A- d8 n2 ^2 `: R
8 V6 H0 S9 ]1 x/ L7 v% ~
碳氮共滲,滲氮前都要調(diào)質(zhì)處理
) K) n# i) v, [; A
& t2 Z. S5 k% W* ?# f$ [9 ]( G如果規(guī)定要滲碳,只能要求滲碳深度規(guī)定1.1-1.3,同事盡可能用小的磨削余量

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4#
發(fā)表于 2014-8-19 12:07:19 | 只看該作者
是不是在滲碳之后沒有進行熱處理直接上磨床了,滲碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次滲碳體,再往里面碳含量就大幅降低了。你留的余量應該是把最硬的二次滲碳體給磨削掉了。最好是在滲碳之后再進行淬火和回火,使C含量由表及里不要有這么大的差異。也或者省事點減少磨削余量,不過這個不保險。

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5#
 樓主| 發(fā)表于 2014-8-19 14:14:36 | 只看該作者
w91678 發(fā)表于 2014-8-19 11:35
1 G& d* b3 c7 K" @) J滲碳深度小了
* m" f( k7 H+ o/ s% M加工余大了* k: i' ^' C8 x: W& m
就是這個結果
/ H5 x4 _3 ]8 T
謝謝
5 `9 f! C  q! m( J: m
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6#
 樓主| 發(fā)表于 2014-8-19 14:16:10 | 只看該作者
niufang2 發(fā)表于 2014-8-19 12:00
1 d4 ]2 m3 A0 h8 T' N/ [6 ^* h磨余量大了,最多單邊0.1-0.15,是什么原因要這么大,是熱處理變形,還是重裝定位精度有問題,疑惑中,. Y* A5 r& b+ P' `# @! |

5 `: S. r2 W* \ ...

5 v6 E' V, ?  ]; A* |$ Q謝謝,我會考慮你的建議的
. Y" d6 B: f. \7 E0 f: E
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7#
 樓主| 發(fā)表于 2014-8-19 14:25:53 | 只看該作者
孤城領主領主 發(fā)表于 2014-8-19 12:07 $ s; i: v( T/ y- {* m8 x; q1 v* m
是不是在滲碳之后沒有進行熱處理直接上磨床了,滲碳后最靠近表面的地方含碳量最高,并且含有二次滲碳體,再 ...

8 V9 U& N/ h! _- U# ^! p! p謝謝,可能是我們預留的磨量太大了,但是如果只留0.1-0.15mm的磨量,又怕變形量太大,精磨余量不夠造成廢品。稍后把產(chǎn)品上傳,再請各位指導
4 @; G' z3 }. l
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8#
發(fā)表于 2014-8-19 15:35:46 | 只看該作者
三興 發(fā)表于 2014-8-19 14:16 4 ^: Q! A4 S4 C$ v  W+ z! i
謝謝,我會考慮你的建議的

& R+ p! f- ?6 T6 k剛才我百度了滲碳詞條,
# i+ Y& d, l. \: V+ b. q. P, Q( }2 Y3 `
據(jù)百度百科介紹,20crmnti ,的滲透性很好,最大滲碳深度可達2,所以不妨規(guī)定深度在1.4-1.8,不過按樓上朋友介紹,滲碳層可能表面最硬,磨削余量還是少點好
1 I5 j& W  y6 G
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9#
發(fā)表于 2014-8-20 09:29:08 | 只看該作者
滲碳前能增加粗磨會更好,精磨余量單面0.15夠了
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10#
 樓主| 發(fā)表于 2014-8-22 08:22:47 | 只看該作者
我們可以把精磨余量改為。0.10--0.15mm.可是彎曲、變型怎么解決?
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