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樓主: 梁斌lb
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請教這個模具損壞的原因

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11#
 樓主| 發表于 2015-2-13 15:38:12 | 只看該作者
各位大俠,跟凹模的硬度高有沒有關系,將熱處理改為調制處理行不行?忘各位大俠指教。
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12#
發表于 2015-2-13 15:43:13 | 只看該作者
你的凹模存留幾個料?
3 L( a9 J/ ?. p. L4 a, D就是刃口的厚度是多少?下邊有斜度嗎?: i4 @6 z% b/ {% ]5 @5 d! r; V5 n
7 \5 }  D: v# |) G- H
! Y0 b% K( G0 O, z+ B( v6 B8 z6 G, R

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是的!為了使用壽命長多留可以的,但是不能這么多!6X1.8=10.8了!留一半吧?剩下的打成斜度7到10度吧,  發表于 2015-2-14 09:32
大俠,凹模中存留六個料,下邊沒有斜度,是直的臺階。這個地方需要改進么?  發表于 2015-2-14 08:43
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13#
發表于 2015-2-13 16:02:57 | 只看該作者
這張圖里有幾個問題3 F8 X. S# }) `2 b6 \# G5 I8 G
1、標注的硬度太高,硬度高則韌性低,再者可能導致回火不充分。
1 d1 ?/ G3 A1 I, m# p2、刃口直部未表示,落料斜度未說明。這部分直接影響失效判定。  m$ ?9 [$ i6 f  B
3、螺栓數量過少,裁斷瞬間不能有效緊固凹模板。
" K2 z8 U+ u3 K+ Z2 F4、單次沖裁力在17~20噸力,模板和模座能否有效支撐。
' S- v* M4 m& ]+ j
7 g6 k1 w  \8 j# S0 H從圖片看來是漲裂的可能性最高。兩個因素,A、刃口直部過長;B、熱處理后殘留奧氏體比例過高。
' z  l2 I3 T5 a+ t5 m) q& F, J4 i
+ q6 ?7 f3 w4 H9 p9 u( B
1 a$ k, x, [/ F9 ^* B, Y: N0 G

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多謝LIAOYAO大俠的指導,你說明的幾點小弟的確是存在問題的。  發表于 2015-2-14 09:09

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14#
發表于 2015-2-14 22:06:53 | 只看該作者
間隙小,刃口厚,凹模加套圈

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多謝指教。  發表于 2015-3-8 08:13
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15#
發表于 2015-2-25 14:03:30 | 只看該作者
個人感覺,沖子入下模后有單邊讓位移動現象,因為沖壓后力量一邊集中!希望將常斷裂處R角放大,不參加工作的部分R越大越好,如果可以,盡量不要一邊受力,讓沖裁力均勻!

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多謝你的建議。  發表于 2015-3-8 08:14
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16#
發表于 2015-2-27 14:18:23 | 只看該作者
凹模加一個模套
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17#
發表于 2015-2-27 16:49:42 來自手機 | 只看該作者
我認為下模先開的,下模刃口磨損太嚴重,沖二萬對沖子及下模刃口進行平磨處理,板厚卸料板與沖子間隙太小了,容易毛邊太時夾沖子,其它問題不大。
3 A4 u) ?' h- U
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18#
發表于 2015-3-1 15:57:32 | 只看該作者
本帖最后由 leejeans 于 2015-3-1 15:59 編輯 ; ~, Q: |4 g1 t! U
: v3 K* E/ \! K1 a
凹模留5毫米直刀口,以下用錐度割落料。減少尖角,用r角代替。多打幾個螺栓,兩個定位銷對角線布置。

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多謝指教,已經做了這方面的改進。期待效果。  發表于 2015-3-8 08:16
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19#
發表于 2015-4-24 14:02:32 | 只看該作者
凹模割錐度容易下料" |6 _: |) j2 ]- n1 c" i/ k; W1 h. u
凸模平面磨斜度(化力)
" B8 D6 B1 m7 |7 ^這樣模具像剪刀一樣省力不會跑模
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20#
發表于 2015-8-18 20:27:34 | 只看該作者
應該是熱處理的問題) p8 g2 ], K# o( W8 V, q

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從目前修改及使用的情況看應該是凹模沒有割錐度的原因。  發表于 2015-8-20 08:39
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