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加工的是細長軸,雙頂加工的。6140車床。7 s6 t2 h; O- l7 ?- a1 R& g
一般加工的公差帶是5絲。
( x% ]# z0 Q& }/ M' c+ ^近期頻繁出現跳尺寸,有的時候緊緊鑲條會穩當一上午或者幾小時,后期更頻繁,緊固鑲條也不管用
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調換尾座后,2天內尺寸穩定。5 e+ Z1 ^, Y4 j
因為細長軸分兩臺機器加工,一臺加工A段,一臺加工B段,出問題的是B段的機器。
1 Y4 n+ {6 @) {% }- y. B0 CA段的尾座和B段調換,本來A段穩定的尺寸,變得不穩定。 B段機器 不穩定的尺寸 變得穩定。
R& H! E, n; f! t B于是判斷是尾座問題,換了新尾座。
, U& f% r) F1 H( b) Y- ]車間技術員考慮到B段車削進刀量大,就沒舍得用新尾座,就把原來A段的尾座放到了B段機器上面,新尾座放到了A機器上面6 h; G% r0 m) |- o9 N; d
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, m; m/ l! a! I- I$ e2 W- F% w4 L換尾座后:" F |. ?% P3 s1 b. ]8 T
A段機器配新尾座仍然穩定$ C# W4 h. G- ^. x
B段機器 配的A段機器的尾座 加工300根會出現1-2根直接跳10絲的尺寸,有的時候不補刀補 下一根就變過來了,有的時候變不過來- x0 L4 R1 @! U4 ^0 G4 k
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針對這個問題也咨詢過機修,托板的塑還在,不存在磨損光的問題。
+ \$ Z' G" B6 L* E: K- |: B3 R6 S, | 鑲條 根據機修說的方法,用卷尺墊的。
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0 D2 n/ v1 ^/ I' n請教各位大神們,這個問題困擾不少時間了,還需要檢查和排除哪里? 謝謝6 u+ N/ h7 p/ O( r
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8 P4 u2 E( j4 c& O- d補充內容 (2019-6-6 16:51):5 W/ r) @( W4 q! V* A4 L1 j. p( c! c
今天上午發現X向絲杠的槽槽里都是切削液,清干凈后又用機油潤滑了絲杠,不知會不會使配對軸承生銹后影響的尺寸?
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6 \2 t5 X7 h1 j3 f補充內容 (2019-6-6 16:51):5 K0 `( ?4 n$ M6 h" x
二:根據大俠們的經驗,X向重復移動 打表十幾次 每次指針都是回原位置。 用手扳動刀座打表,間隙是5絲2 \; u* ]. o6 T. l
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補充內容 (2019-6-20 13:49):
3 r5 F8 y# \6 X- M2 Z* o* C5 I感謝各位幫助,問題已經找到,而且不是什么千古奇案的問題,是托板上兩個銷子凸起導致的,拔掉銷子就恢復正常。 |
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