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樓主: 害怕伏櫪
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缸筒內壁拉傷原因(附圖)---請教

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21#
發表于 2008-1-13 13:52:38 | 只看該作者
①大家都覺得4條油缸的同步是比較難搞的,加之你的工作平臺尺寸只有2500*950,我考慮是否可以加大油缸和活塞桿直徑,只用2個油缸(安裝在1250*475位置),同步問題相對簡單一點?
7 `9 h( Z; z# g4 [& i. e6 |②樓主大俠的產品要求厚度很嚴格,是否可以加工一些等高(平磨)的方鋼條來控制(有點模具的味道),如果可行,則對機器本身的同步不要求那么高?
. @; H2 y+ j, s0 [% s0 l: p& _③油缸的導向套是否偏短?活塞與缸筒的間隙是否合適?支撐環的槽是否加工深了,導致支撐環未起到支承作用?
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22#
發表于 2008-1-13 13:55:57 | 只看該作者
耐磨環的高度計算時安全系數選高點,用4.
1 O+ K5 j; k( P, A. _6 Z7 y6 \- R從耐用角度,解決偏心問題才是根本.
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23#
發表于 2008-1-13 13:58:34 | 只看該作者
雨城茂提到的問題也有可能,不過間隙不合格的設計如果經常搞油缸的應該很少發生.
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24#
發表于 2008-1-13 14:52:04 | 只看該作者
在平臺中央裝拉環,用電動葫蘆可以輕巧升降平臺。(柔性傳動可以補償和緩沖不同步現象)
- K; }& ^9 H$ R4 C9 c# j& i/ Q油缸基座是剛性固定在頂板上 (這個如sw老師所說,特別是不同步嚴重的時候)" r9 y# }# i+ N& u- q
還有伏櫪老師能否把設備裝配圖發1份上來,大家就可以多了解一些信息了。9 A1 @+ d8 t( i
三角貓老師說的內存雜質,可能性不是很大,不可能3個缸都同時存質。
( a# y& s% r. Q還有就是仔細分析1下缸壁拉痕,可以確定很多問題。
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25#
發表于 2008-1-13 15:31:56 | 只看該作者
紅瓤地瓜好!
* G. Y, J, ~/ v  e' a
% f  ~/ [9 Q" q/ B; Y8 C6 Q2 O9 s偏載造成活塞拉毛缸套,方向性是很明顯的,活塞桿的導向套肯定也被摩損,可以觀察下。
. C& s! o0 q9 Q7 z: g/ H, Q既然是這個原因,是否可以把活塞外徑改小點,棱角改成R角,同時改材料。我想這樣是否可行??! m4 O* E: o9 R) S) W' r
摩損肯定是磨料磨損,至于原因可能是多種的?!
; T$ y; b: E. v% V! ~# Q% c& E& Y. ?, J3 g& c. ~
害怕伏櫪好!& w3 ~' f& M7 ^6 U2 H! x  q8 o
看下活塞是否有被摩損痕跡??+ y: U9 D$ e0 g/ E& a3 s$ b
是否能單缸試驗下??看有什么問題發生??
! n9 T% J0 d) F' k6 ~0 L8 Q) ^缸筒內壁度上硬鉻---很少用??離子氮化孔內又很難做好,試下鹽浴滲氮或真空滲氮?! ]  _7 F% [/ y+ G8 t
缸筒一般是用45#或40Cr管,調質,金加工,行磨(如能滾壓那就更好了)
' |! j5 p$ M' A# \, n' k3 V% ~7 A" T9 `7 c& {, z# |1 l
[ 本帖最后由 三腳貓 于 2008-1-13 16:29 編輯 ]
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26#
 樓主| 發表于 2008-1-14 05:42:11 | 只看該作者
謝謝諸位參加討論。
6 ^  H! f' Z8 t, [' R) H. {我在做的是一臺真空成型機,所說平臺是模具安裝臺。平臺放到底擱置在機座上。平臺為階臺形,上升時上平面穿過承料框,階臺上密封條抵住承料框下緣。油缸行程上下都有空余,不走到底。
3 t) f6 A, r5 G6 M1 q9 p成型機機體為型鋼框架結構,安裝油缸的機架臺面為12毫米厚整塊開孔鋼板,表面未加工,油缸的安裝精度靠調整手段給出,整體剛性不好。由于需要自動送料,無法使用2個油缸的布置。
& y! e8 g# J) j  Q$ ?. @刮下鐵屑沒有發藍,在導向環上明顯有嵌入的鐵屑,看來像是這些嵌入的鐵屑再次刮削缸壁,形成犁溝。
# I* O3 I- F  s  ?3 k  u活塞桿方面,4個缸的這部分都很完好,無絲毫損傷(附圖)。& ^7 M, k* b8 h4 {3 l" v0 y
  W! R' k$ r1 @9 H, k+ R
$ J* g! y) \. V* `
[ 本帖最后由 害怕伏櫪 于 2008-1-14 06:44 編輯 ]

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27#
發表于 2008-1-14 06:06:58 | 只看該作者
本主題推薦為mec話題,請高手們繼續。
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28#
發表于 2008-1-14 08:07:32 | 只看該作者
我覺得同步問題不是最大的問題& w/ h5 h; n4 k  ~. K7 M( W; l$ z
這個系統中用的是齒輪齒條加鏈條同步,應屬于機械同步,同步精度應該足夠了
. a! z2 f$ v4 O% A9 x關鍵是四缸安裝的平行度和油缸本身的制造精度有問題,并且主要是平行度差,造成油缸運行到中部后,活塞桿受側向力加大,( O9 B- ~% R7 h9 \- I
解決辦法:檢查修復機械連接部位,如結構件改動困難,可以把液壓缸改成球鉸式連接.
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29#
發表于 2008-1-14 08:53:30 | 只看該作者
昨天晚上想到的問題~,導桿帶負載上升時由于沒有超過剛度極限不產生變形,或變形在允許范圍內,但超過1半后撓曲變形超出允許范圍,因此產生側向犁耕,并產生刮屑,形成惡性循環。還有就是負載偏重或者也是一個原因。0 F  s9 d# ]7 }: q4 V
這里有一種大型設備及工程常用的一種方法,或可改善。
% Y  A1 D" h6 a7 j9 H& o# i3 ?* F
[ 本帖最后由 紅瓤地瓜 于 2008-1-14 08:54 編輯 ]

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30#
 樓主| 發表于 2008-1-14 10:25:55 | 只看該作者
感謝金楓版主指點。
  ^/ P% f. G# P! h由于加工手段關系,這臺設備有很多不規范的設計,需要在裝配時調整的地方不少(這方面準備另開話題討論)。
& l2 Y/ ~( W1 m; Z, ]4 D- X問過總裝人員,確實沒有按我提出的方法在安裝時找正。
7 ^: O, p1 B/ Z! I: g, y我也認為“關鍵是四缸安裝的平行度,主要是平行度差,造成油缸運行到中部后,活塞桿受側向力加大”的緣故。
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